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熟料破破碎电机110KW空载电流是多少

答案:1  悬赏:10  
解决时间 2021-10-16 20:20
  • 提问者网友:火车头
  • 2021-10-16 12:30
熟料破破碎电机110KW空载电流是多少
最佳答案
  • 二级知识专家网友:夜风逐马
  • 2021-10-16 13:25
案例分析
1、 熟料样的化学全分析结果如表所示,请对该结果作分析
名称 SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO 合计
成分(%) 23.94 4.89 3.65 65.30 1.01 98.83

名称 KH n p C3S C2S C3A C4AF fcao
成分(%) 0.833 2.81 1.34 43.28 36.09 6.76 11.13 0.59
解:看熟料全分析结果时,一要看三率值(KH、n、p)是否在要求的范围内;二要看熟料中C3S + C2S含量是否高,C3A + C4AF含量是否为20~22%;三要看MgO是否超出范围,如超出范围,就是废品,不能直接粉磨出厂,只能与低MgO熟料搭配合格后才能粉磨出厂;四要看熟料化学组成及矿物含量多少,以便分析煅烧难易的影响因素。由上表可见,C3A + C4AF只有17.89%,KH为0.833,都太低,而n高达2.81。该熟料化学成分波动太大,煅烧中因熔剂矿物成分含量过少,结粒困难,易出现“飞砂”,熟料标号也不会高。根据这种情况,要建议提高KH值和熔剂矿物含量,增加铁含量,降低n值,减少SiO2含量,使配料达到要求。
2、 蓖冷机出口熟料温度总是偏高,试分析产生的原因并提出处理建议。
解:可能的原因和现象:⑴冷却风量不够;⑵蓖床速度过快,熟料冷却后移;⑶蓖床上出现“红料流”或熟料结大块;⑷冷却机内有高温区的热风窜至冷端。
主要操作处理:⑴适当增加有关风室的风量;⑵适当减慢蓖速;⑶冷却机如无隔墙,可以增加隔墙,以控制冷端风量的分布。
3、 Y水泥厂的增湿塔有湿底现象,该如何解决这个问题?
答:先分析原因,再设法处理。原因分析:⑴喷嘴调整不佳;⑵喷嘴内结垢堵塞或喷嘴接缝处漏水(喷嘴密封垫失效);⑶管路漏水,压力不足;⑷水泵故障。
处理方法:⑴停窑检修时重新调整喷嘴;⑵停窑检修时清洗或更换喷嘴;⑶堵漏管路、调整水泵工作压力;⑷启动备用水泵。查明原因,尽快检修更换部件;⑸湿窑灰立刻从旁路排出。
4、 煤源紧张,ZD水泥厂在煅烧时掺用了灰分较大的劣质煤,要注意什么问题?
答:劣质煤的特点是灰份高,燃烧慢,发热量低。使用劣质煤煅烧时,黑火头长,窑内温度低后不易烧起来,而且易结圈。
使用劣质煤时,首先应根据煤的成分改变配料,采用比较易烧的方案;同时改进喷煤系统,加强煤风混合,加快燃烧速度。在有可能的条件下,可把煤粉磨得细一些,水分低些一二次风温度高些。除上述条件外,关键的问题还在于窑操如何改变操作参数,适合煅烧劣质煤的需要。使用劣质煤时,在不致使窑尾温度过低的情况下,应关小排风,尾温比正常控制低5°C,以保证较集中的火焰和一定的烧成带热力强度,弥补煤质不好带来的黑火头长热力分散的缺陷。在煅烧过程中,烧成带温度应偏上限控制。使用劣质煤,预打小慢车的作用更为显著,要很好地加以运用,只要加强操作,采取各种相应措施,用劣质煤是可以烧出高标号水泥熟料的。
5、XS公司2500t/d新型干法水泥熟料生产线,2002年10月投产以来,频繁结蛋、结圈,据不完全统计,2003年全年因结蛋造成停车20多次。通过分析和查找原因,提出处理问题的措施,解决窑结蛋的问题。
解:
原因分析 预防措施
煤灰份高,灰尘含量大,液相增加且高温区后移 加强煤的均化;少用铲车进煤
配料不当,饱和比低,熔剂矿物多 改善配料
窑前用煤过多,燃烧不完全,高温区后移,提前形成液相结块,而不能越过窑皮区 控制好窑前用煤
拉风过大,高温区后移 合理用风
分解炉温过高,液相提前出现 控制适当的分解炉温度
窑速过低,窑内填充率高 物料易烧性好时,尽量薄料快烧
上升烟道等大块结皮料垮落,形成结核体 定期清理上升烟道、窑尾喂料室的结皮
6、DN公司水泥厂日产2000吨水泥熟料生产线,2002年5月有火焰扫窑皮的现象,给窑的正常操作带来很大的影响,请分析产生的原因并提出解决的措施。
解:产生的原因及解决的措施如下:⑴燃烧器的位置问题。燃烧器的位置是相当重要的,如安装不合适,将直接影响到回转窑内的煅烧情况和耐火材料的使用寿命,甚至影响到回转窑筒体的使用安全。要调整安装好位置。⑵火焰的形状不好。内风过大,火焰发散造成扫窑皮现象。如果结构设计没问题,则通过内外风的调节和配合改变其工作状态,可减
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